Comment VSB a agi sur le palier principal avec impact minimum
Le système de monitoring de Turbit a détecté une tendance de température croissante du palier principal qui s'était accumulée depuis le printemps/été 2022. En avril 2023, l'écart était indéniable. En l'espace d'une semaine, l'OEM s'était engagé sur une solution ; une opération de graissage le 3 mai a ramené les températures dans la plage attendue — problème résolu en environ un mois, sans arrêt, pompes de graisse supplémentaires installées pour une lubrification continue.

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Analyse du problème
Lors de la détection d'une modification du comportement normal de l'éolienne en avril 2023, le système de monitoring de Turbit a identifié rapidement une anomalie. Une tendance à la hausse constante des températures du palier principal était visible depuis le printemps/été 2022 — un schéma qui soulevait des préoccupations quant à l'apparition de dégâts dans le palier principal.

Approche collaborative
VSB a transmis les données de température et l'analyse de Turbit au constructeur avec des preuves physiques à l'appui. En une semaine, le constructeur s'est engagé à résoudre le problème : il a conçu un plan pour prélever un échantillon de graisse aux fins d'analyse et graisser le palier principal au plus tôt.
Mise en œuvre de la solution
L'opération de graissage effectuée le 3 mai s'est avérée déterminante. Les températures ont baissé et sont restées dans la plage attendue. Afin d'assurer une lubrification continue à l'avenir, le constructeur a installé des pompes à graisse supplémentaires dans l'éolienne. L'éolienne fonctionne désormais dans les plages de température normales, avec un monitoring continu pour identifier tout dégât potentiel résultant de la période antérieure de températures élevées.
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